基層特稿
“員工勞動強度大、設備檢修頻次高、進口設備關鍵技術難突破……”成了寧東分公司管理層思考最多的問題。寧東分公司以培育壯大新動能為重點,激發創新驅動內生動力,不斷加強科技創新頂層設計,技術成果轉化實現突破,為打造一流電解鋁企業增添了新動能。
敢想 謀篇布局
“科技創新是寧東分公司實現‘扛紅旗’目標任務的有力武器。”鋁電公司黨委書記、董事長劉豐調研寧東分公司科技創新工作時強調。
早在2018年年底,寧東分公司黨委成立了以黨員、職工、青年、團員為一體的研發創新室,搭建“解決生產難題、挖掘人才培養及科研成果轉化”三個平臺,進而實現自主研發、自主制造、自主產權。
在此基礎上,為了進一步激發職工群眾創效活力,孵化出更多創新技術成果,培養一批特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻的技術能手和崗位尖兵,著力打造科研創新品牌,寧東分公司創新性提出了項目攻關“揭榜掛帥”,不論資歷、閱歷,只論實力、能力,堅持誰有本事誰就揭榜,誰能干就讓誰干的原則,對揭榜出成績的“帥”給予重獎。隨著《電解質清理廠房粉塵治理》等16項科技創新項目投入生產使用,一批制約安全生產、設備運行、隊伍穩定、成本控制的瓶頸難題成功突破,科技創新成為寧東分公司管理創新的一張靚麗名片。
2020年5月,寧東分公司在去年科技創新基礎上再發力,深研《公司科技創新管理辦法》,修訂《寧東分公司科技創新管理辦法》,制定《研發創新室管理制度》,明確研發創新室宗旨、職責、經費管理及激勵機制,簽訂目標責任書,開通“綠色通道”機制,加大經費投入力度,把有知識、有經驗、有信息的“三有”員工全部納入科技創新范圍,組建跨車間、跨公司、跨領域的技術專家聯合團隊,搭建微信交流群,增強技術交流,集中力量辦大事、解難題。在今年舉辦科技創新揭榜儀式上,《空壓機循環水系統雙水源設計優化》18項科技創新項目揭榜認領。其中“三星級”4項、“二星級”12項、“一星級”2項,計劃發放獎金45萬元。
“今年,我們進一步完善了科技創新管理辦法,加大了資金獎勵力度,就是要把敢于創新、勇于創新的年輕人凝聚在研發室周圍,開動腦筋解決瓶頸難題。”寧東分公司黨委書記、總經理張志軍說。
敢干 破解難題
創新之道,唯在得人。寧東分公司黨委立足青工多、青年黨員多的特點,積極挖掘青年群體“激情、向上、活力、奉獻”的青春屬性,把職工群眾團結在創新室周圍聚能創效。
路懷偉是煅燒車間的一名80后青年黨員干部,煅燒1#回轉窯內襯材料存在弊端,每年都要小修,時隔兩年大修一次,回轉窯連續生產成了問題,聽說“預制磚”新型材料可替代現有材料,以路懷偉為首的6名職工群眾收集資料形成報告,征得領導同意后,將長60米的回轉窯先改造30米進行試驗。一年后,回轉窯表面平整、內襯燒損極少,與老工藝形成了鮮明對比,產能也大大提高,回轉窯收料量達到設計產能15t/h,實收率由73%達到75%,1#回轉窯可連續使用8年以上,直接節省大修機物料消耗費用400萬元,該項目獲得了集團公司職工創新一等獎。
蘭志學是陽極系統的工藝主管,提出了《陽極增高增重 延長電解換極周期》的想法。但問題來了,陽極增高是否會造成電解換極布料難度增加,陽極增重設備承受能力能否經得住考驗。經與電解、陽極車間取得聯系,電解換極布料沒問題,陽極成型機、堆垛天車、焙燒爐、組裝懸鏈、澆鑄機、殘極壓脫機承重能力能否經受住考驗需再核算,經過技術團隊的反復核算,陽極設備能經得住陽極承重的考驗后。寧東分公司管理層果斷出擊,決定生產增高增重的生塊和焙燒塊,投入電解生產使用后,電解換極周期由原來的32天延長至34天,僅350kA電解車間年換極量減少9275塊,按照3112元/噸計算,年直接產生經濟效益323.28萬元。
羅茂是《天然氣末站、換熱站、空壓站集中管控系統》項目主要負責人,通過統一數據管控平臺,實現了對水、風、天然氣、熱量運行的集中管控,崗位用工由原來的46人減到22人,年減少外包業務費用106萬元,員工勞動強度、成本費用大幅度降低,管理效率、工作效率得到顯著提升。成績的取得得意于強的激勵措施。2019年,羅茂獲得5000元的科技創新獎勵和0.5分的創新積分,創新團隊的5個人每人獲得2500元的資金獎勵。“我拿了這么多獎勵,同事都羨慕死我了。”嘗到甜頭的羅茂高興地說。其他項目揭榜負責人也獲得了對應的科技創新獎勵或榮譽。
如果說《天然氣末站、換熱站、空壓站集中管控系統》項目是寧東分公司科技創新的起點。那么,《電解槽控機升級改造》則是寧東分公司科技創新從起點向智能化裝備化邁出的重要一步。
“槽控機升級改造后,槽電壓、效應系數較二、三區明顯下降,兩電壓偏差降低48mV,電流效率提升0.97個百分點,電解鋁綜耗降低244kWh/t。”電解四車間一區區長楊智強介紹說。
原電解槽控機系統,無法適應和有效控制目前復雜電解質體系下的電解槽。經多方走訪調研,技術人員發現“智能阿爾惠特槽控系統”對電解各項技術指標提升、成本控制及降低員工勞動強度都有很大幫助。寧東分公司于2019年6月選擇一個區實施槽控機改造,改造后,單個工區全年可節約效應棒費用1.97萬元,產量增加97.37噸,噸鋁電耗較未改造工區降低94KWh/t,全年直接降低生產成本275.57萬元。
敢創 開通綠色通道
“科技創新項目攻關過程中,會出現因備品備件采購流程長導致項目進度緩慢的問題,開通綠色通道,就是為了縮短采購流程和到貨周期,加快項目進度。”分管科技創新的副總經理王彪說。
2020年,寧東分公司首次將“開通綠色通道”納入科技創新管理辦法,打破國有企業備品備件采購流程長、備品備件質量沒法保障、到貨周期長的權限管理思維,為項目的盡早實施、盡早攻關和盡早見效奠定了基礎。“綠色通道開通后,創新項目的備品備件采購流程明顯減少,這對項目提前動工、提前驗收、提前見效有很大幫助。”項目揭榜人李雪銀說。
劉揚揭榜的《空壓機循環水系統雙水源設計優化》創新項目動工了,陳鵬揭榜的《電解化驗自動導入系統》創新項目見效了,科研創新團隊發揮聰明才智,本著“零成本”投入原則,統一制作編輯軟件,統一數據接口,將過去電解由人工錄入數據改為系統自動導入模式,大大降低了員工勞動強度、提高了工作效率。
2019年,寧東分公司累計發放科技創新獎勵資金18.4萬元,創新積分2.8分,107人受益。一項項科技創新項目從立項攻關到開花結果,見證了寧東分公司全體干部員工的勤勞與智慧;更加堅定了寧東分公司朝著打造一流電解鋁企業的宏偉藍圖挺進。(郭林)